失效背景
在产品通电瞬间(时长约 2ms),钽电容(Tan - cap)出现了较大的突波电流(Inrush 电流)。此突波电流触发了电流保护线路动作,进而导致产品无法正常开机。为探寻漏电原因,我们模拟实际应用场景对钽电容施加电压,以确认 Inrush 电流的具体大小。

根因分析(Root Cause Analysis)
- 初步要因分析:运用人、机、料、法、环这一经典的要因分析法,对 Inrush 电流过大的原因展开全面排查。在分析过程中,优先排除因人员操作(人)、设备状况(机)、操作方法(法)以及环境因素(环)所导致问题的可能性。
- 锁定原物料问题:经过对人、机、法、环因素的逐一排除,基本可以确定导致问题的关键因素在于原物料(料)。具体表现为钽电容的耐压性能未能达到预期标准。
- 非破坏性耐压试验验证:针对异常批次(D/C)的钽电容零件,开展非破坏性耐压试验。试验结果进一步证实,这些零件确实存在耐压不足的问题。
- 破坏性分析深入探究:为更深入了解问题本质,对异常批次(D/C)的钽电容零件进行破坏性分析。分析结果显示,问题根源在于零件内部的 Polymer 层厚度存在异常。
- 确定根本原因:综合以上分析,最终确定本次钽电容失效的根本原因(Root cause)为:钽电容内部的 Polymer 层厚度不均匀。这种不均匀性导致产品在通电瞬间,无法有效抑制电流的突变,进而引发 Inrush 电流过大,最终造成产品不开机的不良现象。
值得提醒的是,上述图片数据仅供参考,具体以实物实际测量结果为准。本号图文所展示分析检测案例,均为特定条件与情境下的个别案例,无法穷尽所有可能情形,不具普遍代表性,亦不构成对检测服务效果的承诺或保证。鉴于不同产品(涵盖材料、元器件、零组件、设备等)的特性差异,如需检测,请联系正规品牌检测机构,以获取专业建议。